建業(yè)公司異型導體工藝驗證成功
2019年1月8日,建業(yè)公司管理技術部組織生產部及質檢中心、等部門及模具廠家,對新開發(fā)的異型導體進行了工藝驗證。
建業(yè)電纜副總經理高業(yè)旺、總經理助理蘇運成、張建新等領導十分重視親臨生產現(xiàn)場。
開機調試好設備之后,指導拔絲作業(yè)人員進行試生產,質檢中心對生產的異型導體單絲進行了的結構尺寸、導體電性能、機械性能等項目的檢測。各項數(shù)據(jù)均達到標準指標,工藝驗證,可以進行批量生產。
異型導體代替圓形導體有諸多的優(yōu)點,實現(xiàn)了客戶和企業(yè)的雙贏。
傳統(tǒng)電纜為圓形單絲絞合導體,圓單絲與圓單絲之間存在間隙,有間隙就會產生電阻,這樣一來就產生了電力浪費。而異型單絲絞合導體,單絲與單絲之間規(guī)則排列,之間幾乎沒有縫隙,填充系數(shù)可達98.9%以上。
采用異型單絲,首先是填充系數(shù)大,整體緊密性大幅提高, 跟相同型號規(guī)格電纜相比,這種技術制成的電纜成品外徑變小,這樣一來不僅可節(jié)約絕緣料,繞包帶、鎧裝帶、護套等材料的消耗也大大減少了。另外,在相同規(guī)格滿足國標要求的前提下,異型單線根數(shù)少,生產相同規(guī)格的電纜,要比圓形緊壓結構所需的單線少,可提高生產效率,進一步節(jié)約成本,提高企業(yè)競爭力。
普通圓型單線絞合時,單線變形大,絞合后暫無法實現(xiàn)二次退火,電阻會有不同程度的增加,而異型單線絞合時,單線幾乎無變形,異型導體的電阻率更優(yōu)。
此外,異型導體外表光滑無毛刺,單線間縫隙小,表面更光滑,擠出的絕緣在火花試驗或耐壓試驗時擊穿概率小,使用壽命增加,應用于10-500kV電纜導體上電纜場強更均勻,使用壽命更長,可大大提高企業(yè)電纜質量水平,使產品質量更加穩(wěn)定,提高產品出廠一次性合格率,降低了潛在的產品應用質量問題和售后服務成本。
對客戶來說電纜尺寸的減小意味著運輸、施工、敷設等更加的方便。從而實現(xiàn)了客戶和企業(yè)的雙贏。
